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关注:280 2012-09-28 14:40

空调冷凝压力过高

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(1)故障现象
  
  一台2AL15型氨制冷系统,配备立式冷凝器用于空调制冷。制冷系统大修后投入运行,结果发现冷凝压力过高,达到1.3MPa(正常为1.0Mpa),超过正常的冷凝压力值,制冷压缩机排气压力表指针摆动,且摆幅较大而缓慢,排气温度正常。
  
  (2)故障分析
  
  冷凝压力过高的主要原因有冷却水温度过高、冷却水量过少、制冷系统中有空气、冷凝器传热面污垢严重、出液管堵塞、冷凝器液位高等。由于制冷系统刚大修完,传热面有污垢应予否定。从运行记录来看,发现蒸发压力稳定,冷凝负荷也没有增加。出液管也无堵塞现象。因此,最后疑点集中在冷却水及制冷系统有空气上。检查冷却水,测得冷却水进水温度为20℃,出水温度为23.5℃,也就是说,进出温差为3.5℃,很正常,水量也不小。按照冷凝器出水温度应比冷凝温度低5℃来计算,tk=(23.5+5)℃=28.5℃,查R717饱和液体和饱和蒸气热力性质表得到相应于tk=28.5℃时氨的饱和压力为1.1376MPa的绝对压力,换算成表压为1.03MPa。而当前的冷凝压力是1.3MPa,显然太高。与1.3MPa用对应的饱和温度为36.3℃,实际传热温差在16-17℃左右,很明显冷凝器的传热状况恶化。考虑到制冷压缩机排气压力表指针摆动这一现象,可以确定为系统中存有较多的空气。
  
  (3)维修操作
  
  1)首先查找空气漏入系统的原因。经过检查,原来大修后,充氨前夕,表管中有一小孔未能发现,当制冷系统抽空后,过了两个多小时才充氨,这样空气沿小孔进入系统,使冷凝压力过高。
  
  2)更换表管。
  
  3)停止冷凝器工作,打开冷凝器上端的放空阀放气。由于空气比氨气重,故放空时,开始有氨味,随后氨味变淡,空气快放完时氨味变浓,这时应关闭放空阀,剩余少量空气可以通过空气分离器放出。

 

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